今年以來,金陵石化化工一部水煤漿裝置嚴抓生產優化運行管理,全力以赴保障裝置連續高負荷運行。截至12月1日,該部已提前完成9萬噸年度供氫任務,純氫累計綜合能耗、煤單耗和中壓蒸汽單耗在去年最優的基礎上,分別再降1.2%、2.24%和1.1%,創歷史最優,實現質效提升。
把功夫下到現場,讓物料消耗減少
“小張,把E8301蒸汽換熱器的進口閥門再關小一圈?!薄笆盏?,馬上就調整?!?2月10日,該部空分氣化工區氣化五班班長李華正在中心控制室指揮生產優化,根據上下游裝置工藝變化,及時組織精細調整,讓人多動一點,讓物料少消耗一點。
班組是生產優化運行的關鍵環節。為確保大平穩大優化,該部在班組間先后組織開展“工藝指標我在行”“我為操作擦亮眼”“我為規程作診斷”等勞動競賽活動,嚴格關鍵步驟確認、外操巡檢、內操盯表,推進日常、節點、問題點隱患排查,對照“五個回歸”溯源分析要求,抓實班組人員異常溯源分析培訓及管理,牢牢把握風險管控主動權,現場問題發現和優化得以高效執行,班組之間比操作最優、消耗更少成為行動自覺,動態調整、精細操作得以持續有效貫徹執行。
5月份以來,針對原料煤灰熔點不穩定問題,他們增加煤樣分析頻次,按照分析數據動態制定最佳操作溫度和最佳氧煤比,降低了氣化爐壓差異常波動,避免了過高爐溫侵蝕爐磚,有效延長氣化爐單爐運行周期,B氣化爐刷新最長連續運行紀錄。
把培訓落到實處,讓員工學有所用
該部始終堅持“缺什么、學什么”原則,重視培訓形式、內容和效果,抓實課程設計、課件檢查、課堂紀律和課后驗證,確保員工學有所獲、學有所用。
今年1月中旬,該部凈化工藝技術升級改造項目中交后,保證新裝置一次開車成功成為運行部首要工作任務。他們采取“請進來+走出去+互相學+實操練”等多種培訓形式,從理論到實操,從工藝到設備,從現場摸排到電腦仿真,全方位多層次針對培訓,促進知識技能消化和吸收;組織開展“流程王”和“操作能手”競賽,以賽促學、以學促干,相關人員在規定的時間內全部取得上崗資質。得益于堅實的培訓基礎,他們創造了系統內同類裝置開工一次打通全流程且用時最短的紀錄。
新建裝置開工以來,他們繼續主動加強與同行交流,邊學習邊實踐,積極摸索優化工藝操作,及時總結整理異常操作經驗7條供班組學習執行。目前,該裝置已連續運行7個多月,負荷穩定在93%左右。
把技改落到“痛處”,讓裝置降耗運行
在做好平穩生產的同時,該部持續跟蹤技改技措的實施和進度,針對工藝氣帶水、帶灰問題,他們對洗滌塔進行了多輪改造,新增了灰水除硬裝置,持續改善系統循環水質,提升氣化爐運行后期的負荷;持續摸索低溫甲醇洗單元運行性能,優化裝置甲醇循環量、再生溫度等,低溫甲醇洗噸氫綜合能耗、水煤漿聯合裝置綜合能耗均實現顯著下降。
此外,他們還大力開展挖潛創效、攻堅增效行動,新建低溫熱發電機組于7月底一次開車并網成功,高效回收凈化富余低壓蒸汽熱能,累計對外供電596萬千瓦時,水輪機節電154萬千瓦時,余熱發電350萬千瓦時,共節約成本600余萬元;落實系統性節水減排工作,開好冷凝液回收設施,高效回收氣化閃蒸氣低溫余熱,累計回收蒸汽凝液27萬噸,加熱低溫冷凝液25萬噸,回收熱量折標煤1123噸,降本超百萬元。
近日,寧夏石化260萬噸/年重催裝置經過汽油結構調整與質量升級(MIP)技術改造完成,各系統運行平穩,裝置總液收、產品分布、汽油烯烴、汽油辛烷值、催化劑單耗等重要經濟技術指標均優于設計值,全面達到改造...
日前,中原工程公司鉆井工程技術研究院新研制的積木式多功能取芯工具在興隆4井成功應用,實現了取芯進尺55.05米,芯長53.43米,平均收獲率高達97.06%。
今年以來,延安石油化工廠油氣儲運車間對VOCs(揮發性有機物)裝置進行技術改造,治理效率得到明顯提升。截至12月18日,VOCs裝置運行平穩,實時在線排放數據100%達標,現場空氣質量得到明顯改善。
近日,廣東省工業和信息化廳與廣東省財政廳聯合發布了《關于制造業當家重點任務保障專項企業技術改造資金管理實施細則》(以下簡稱《實施細則》),提出將重點支持智能化改造、設備更新等方向的技術改造,加強和規范...