中化新網訊 2024年以來,江漢油田清河采油廠堅持系統配套和綜合提升工作思路,圍繞地層、井筒和地面全系統開展工作,降低了維護性作業井次。全年檢泵周期延長至1243天,維護工作量同比下降63井次,維護作業費下降560多萬元。
該廠借助PCS組合預警系統及時發現油井異常并開展扶躺工作,嚴格執行“一井一論證、一井一方案、一井一審核”的原則,整合完善單井動靜態資料,從井史查詢、生產數據、地質分析、井場條件等方面詳細論證,力爭實現“搬上一口井、成功一口井、有效一口井”。
在實施工藝設計配套上,該廠確定以超高分子量聚乙烯管為襯管、新管為基管、預應力加工的內襯管生產工藝,來優化內襯管規格,治理小套井偏磨腐蝕。在54口小套管井中,推廣特殊材質小直徑節箍內襯管,持續實施管、桿和泵“等壽命設計”。在泵配套方面,采用硬質合金鋼泵,針對內襯通徑變小,使用50毫米泵和63毫米泵,減少脫節器使用;配套連續抽油桿和桿式泵,實現不動油管檢泵,保護儲層,縮短周期。在熱采井、高溫深井配套激光硬化油管,加大PE半包覆桿、環氧樹脂桿等防腐桿的投用力度;擴大短柱塞防砂泵及桿式泵的推廣應用,實現了維護作業井次大幅下降及檢泵周期的延長。
據悉,該廠采取“長沖程、慢沖次”方式,及時調整生產參數,實現最優化生產。通過嚴格執行“三定一落實”管理制度,在油井產量恢復期,每天定時關注生產情況、動態資料,匯報產量恢復程度。對于高產井、重點井,加密錄取資料,加強跟蹤分析,保證油井100%正常生產。
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