經過一年半的持續攻關改造,6月份山東?;儔A廠新線重堿車間噸堿蒸餾汽耗已從1282千克降至1172千克,躍居全國同行業領先水平。此次技術改造投入148萬元,年可增效1256萬元,投入產出比超過1:8。
蒸汽消耗是純堿生產的主要能耗指標,占純堿生產總能耗的75%左右。為降低蒸汽消耗,純堿廠與同行業先進廠家對標分析,經過全面查找,梳理出汽耗高的三大原因:一是濾過洗水當量大時,熱母液量會增多,相應增大蒸餾塔蒸量,增加蒸餾汽耗;二是蒸餾真空系統與濾過真空系統串聯,導致蒸餾塔進汽波動,有時出現“氣頂”現象,乏汽因壓力高而外排;三是煅燒閃發汽用量的多少直接影響蒸餾汽耗。
針對這三大原因,純堿廠進行了一系列的攻關改造。他們投資38萬元新上一臺離心母液旋液分離器,對離心母液進行分離,稠液進入堿液槽,清液進入離心母液噴頭,改善噴頭工況,降低洗水當量;同時投資110萬元新增兩臺真空泵,使蒸餾真空系統獨立運行,減少蒸餾塔進汽波動,穩定了蒸餾塔工況,此外還將蒸餾塔進汽閥門開至最大,降低進汽壓力,增加閃發汽用量,使蒸餾汽耗大幅降低。
石化行業“十二五”的節能任務能否完成或許目前還不可知,但有一點可以明確,全行業的節能潛力是有的,也有不少石化企業表示提前完成了“十二五”節能任務。
中化新網訊 2014年12月25日,河南中源化學股份有限公司年產15萬噸小蘇打三期項目一次試車投料成功,進一步鞏固了該公司在國內小蘇打行業的龍頭地位,也為企業經營提供了新的經濟增長點。? ...
中化新網訊近日,從三友化工傳出消息,公司旗下青海110萬噸純堿項目的三條生產線都已運營,測試產量接近設計產能?! 私?,青海純堿項目遲遲未達產主要受氣候等方面影響。冬季,純堿產量會有下滑,同...