中化新網訊 近日,延安煉油廠聯合二車間在完成300萬噸/年常壓蒸餾裝置機泵雙端面機封改造后,實施機泵機封冷卻水線改造,完成了降低水資源使用成本、提升生產效率的目標。
圖為改造現場。 (企業供圖)
在裝置運行過程中,機泵機封冷卻水扮演著重要角色,但其所用的除鹽水不但用量大而且成本高。為有效降低生產運行成本,車間決定對裝置區域機泵機封冷卻水線進行優化升級。改造前期,車間組織技術人員對整個冷卻水系統進行全面檢查,找出存在的問題。經過討論分析預判,該車間制定“先進行機封改造,再更改冷卻水介質”的詳細方案。改造過程中,車間嚴格按照施工方案,加強現場施工管控,將機泵機封由單端面改為雙端面,提高了機泵的運行效率和穩定性。隨后,他們再將其冷卻水由原來的除鹽水改用為循環水,達到了降本增效的目的。
截至目前,該廠已完成11臺機泵改造,并達到預期目的。接下來,該公司將持續加大技術創新和成本管控力度,為實現綠色可持續發展目標貢獻力量。
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