日前,從河南晉開集團延化化工有限公司了解到,該公司以“提質增效”為抓手,牢固樹立“一切成本皆可控”理念,從思想宣教、成本管控、修舊利廢多方面著手發力,出實招、解難題,全面壓實生產經營運行成本,實現了降本節流、提質增效。
提高節儉意識 養成節約習慣
該公司將降本降耗作為生產高質量發展的一項重點,深入踐行精益化管理要求,通過班前會、集中學習日、橫幅、電子大屏、微信工作群等多類型渠道,持續強化廣大職工節約意識,使職工清楚認識節支降耗的重要意義,把節約的理念滲透到職工日常行為的每一個細節中去,從身邊小事做起,節約資源,消除身邊的“長明燈”和“長流水”等浪費現象。
在檢修期間,著力強化備件管理,確保所有備件得到最大化利用,從而有效降低購買成本。特別是在低溫低壓法蘭墊片的選擇上,車間積極推行替代方案,如采用自剪石棉板墊和四氟板墊替代金屬纏繞墊,進一步提升了成本節約效能。
擰緊源頭閥門 強化成本管控
該公司牢固樹立“一切成本皆可管控”的理念,持續加強成本管控力度,運用“一單一審一銷號”模式,聚焦物料領取、使用、回收各個環節,實施全周期動態管控,多點發力,擰緊源頭閥門,切實有效保證生產現場用料不積壓、不浪費,切實將“節支降耗、提質增效”貫穿安全生產全過程。
同時從細節入手,嚴格按照操作標準執行日常巡檢和“走動式”管理機制,在增收項目節約柴油、天然氣成本中,開車期間低甲接氣以后及時倒為10塔氣供燃料氣管網,停止氣化工段惰性氣體發生器用柴油,可以節約柴油約0.35t/h,火炬長明燈耗天然氣100.78NM3/h。
抓好修舊利廢 深挖潛能增效
該公司堅持將修舊利廢作為降本增效的重要抓手,不斷細化內控措施,引導職工樹牢“過緊日子”的思想,在日常工作過程中,做到“能修不報廢、能用不領新”的好習慣。
針對煤炭卸車抓斗清理不干凈情況,維修人員將廢舊鋼板通過拆、配、重組等方式,加工創新后,改頭換面變成煤炭卸車日常生產作業中“新朋友”;由于老廠拆遷,遺留下的廢舊機泵常年日曬雨淋已經“面目全非”,維修班人員對它們的軸承、葉輪、蝸蓋、出料短節等機械部分的磨損件進行拆件組裝、加工修復、潤滑保養、刷漆防腐,讓廢舊物資“重新上崗”;一件件廢舊工件和材料,成本管控、馳而不息。
下一步,延化公司將進一步優化、完善、推進成本管控措施,深入踐行低成本運行戰略,深挖提質增效途徑,激發節流降本潛能,以低成本推動公司實現高質量發展。
近日,延安煉油廠聯合二車間在完成300萬噸/年常壓蒸餾裝置機泵雙端面機封改造后,實施機泵機封冷卻水線改造,完成了降低水資源使用成本、提升生產效率的目標。
去年以來,博航染料化工有限公司通過開展“降成本、增收入、割贅肉、止出血、堵漏洞”,點點滴滴的費用管控措施,發動全員挖潛增效,運用科學力量,千方百計減少非生產性開支,降低生產成本,力求把生產資金用在刀刃
“霧炮機由于長期暴露在煤塵環境中,出現了嚴重的腐蝕問題。這不僅影響了設備的正常運行,還降低了工作效率和使用壽命。霧炮機的風筒壁板薄,使用兩年就腐蝕變形,導致風葉無法旋轉使用,更換霧炮機的費用也較高...
黑龍江吉地油田服務股份有限公司聚焦全年降本增效目標任務,嚴抓生產成本管控不松勁,結合企業生產經營實際,念好學、增、降、查“四字訣”,算清“效益賬”